近日,由石科院研发的新一代深度脱硫柴油加氢催化剂RS—1000,首次在荆门分公司100万吨/年柴油加氢装置工业应用,2005年6月实现了催化剂填装、干燥、硫化和切换进料等开工环节一次成功,经过近一年多的运行考核,处理管输油二次加工原料达到欧Ⅳ标准,处理直馏柴油硫含量达到9ppm以下,性能优于攻关目标值,显示出优良的脱硫脱氮和抗碱性氮性能,为RS—1000催化剂推广应用积累了成功的开工经验。
RS—1000催化剂工业应用是荆门分公司承担的总部“十条龙”攻关项目,该技术通过加氢精制生产超低硫柴油,达到满足欧Ⅳ排放要求。为尽快取得RS—1000催化剂工业应用成功,荆门分公司、石科院和催化剂公司联合成立工作组,负责攻关项目的组织工作,明确了项目进度和工作内容。在石科院专家的协助下,荆门分公司技术处精心制定了标定方案、原料控制指标和操作条件调整预案,质管部门完善了产品分析法,生产车间安排专人全面负责装置标定工作。在两次标定工作中,参加人员坚守现场精心调整操作,不断摸索工艺条件,化验员每两小时一次采样分析,全程跟踪调整,使产品硫含量达到了标定方案要求。